逆变焊机控制维修实例讲解分析

案例一

这台手工焊没有大电流

这台焊机试焊没有小电流,检查给定电路电位器正常,检查反馈,电流互感器正常,快恢复二极管正常。电流采样电阻正常,

断开直流母线,开机测量芯片电压,有大电流没有小电流,调节电位器,表显正常,按经验给定电路故障率低,重点排查反馈电路,顺着反馈电路查起,这个机器也没有原理图,顺着线路查找,通过电流采样电阻的线路与控制立板的13脚相连,顺着线路找到U3芯片TL,断掉直流母线,测量芯片脚电压。13脚相连R45.1K电阻的电压为0.1V,R4与R3电阻分压后送的5脚,脚构成跟随器,测量7脚电压为-13V,正常1倍放大,电压为0.1V左右,现在电压不对说明芯片损坏,7脚输出后做为电流反馈信号正电压,送到控制立板的2脚与控制立板5脚给定信号负电压做比较,控制立板的脚构成反相比例积分放大器,现在给定为负,反馈也为负,运放输出高电平,导制调节失败,焊机输出没有小电流。更换芯片后,重新上电试机故障排除。

案例二

这台焊机不发波

测量四点电位电压0V,发现四点电位限流电阻1R烧坏,测量四点电位场管z24N,9z24N参数正常,测量三端可调稳压器击穿,可能损坏导致1R电阻损坏,检查调整电阻1K,与20K,测量阻值正常,可能是电压波动造成损坏,的作用提供正24V电源,输出公式UO=1.25(1+R2÷R1)R1为1K,R2为20K.更换一个试试,更换后,重新上电测量四点电位电压14V,发波正常。

试焊调节电流大小,机器输出受控制,故障排除。

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